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江苏恒盛化肥有限公司是苏北最大的氮肥生产企业,现有尿素、甲醇生产能力分别为80万吨/年和50万吨/年。“现实很残酷,谁能把产品成本降下来,谁就能获得生存的机会。面对目前的不利局面,我们现在采取的对策就是努力降低生产费用,其中最重要的措施就是在原料煤上做文章。”该公司经营副总经理黄殿富告诉记者。
黄殿富介绍,近些天国内甲醇价格略有上涨,但对大部分企业来说,产品价格还是低于成本。而恒盛公司因为靠技术改造获得了低成本优势,目前就能够实现每吨100元左右的盈利。
据了解,恒盛公司从去年以来累计投入技改资金2亿多元,为降低甲醇及合成氨单位煤耗,提高煤炭转化率实施了多项重点项目。其中包括原料煤筛分预处理,煤气脱硫回收等挖潜项目,新增吹风气回收锅炉、“三废”混燃炉等装置,达到了立竿见影的效果。
据恒盛公司技术副总曹广安介绍,为配合原料煤降耗工作,公司首先对造气系统进行了技术改造。在工艺改进和设备选型上重点考虑了以下几方面因素:一是造气炉体高径比与风机的风压风量相匹配;二是炉壁通风量与炉内物料高度相匹配;三是炉壁与碎渣条之间的高度相匹配;四是蒸汽系统进汽口、进汽量定位相匹配。并根据公司使用块煤等实际情况,选择了炉径2.8米的加压锥形夹套。这些工艺优化和设备改进措施,不仅提高了造气系统的发气量,产生的高压蒸汽大量减少,而且所产的蒸汽还可以直接供变换使用,相应热损失大大减少。这为原料煤降耗和提高转化率打下了坚实的基础。
恒盛公司采购的是晋煤集团的优质原料煤,他们又进一步通过筛分预处理,把块煤细分为3种颗粒度分级入炉,降耗效果特别明显。“通过将块煤分级,并相应改造造气炉炉床,使二者匹配度提高,煤块就能得到充分燃烧,造气效果自然提高。”恒盛公司造气车间副主任李晓雷说。
据李晓雷介绍,原先的入炉煤因块状大小不匀,加上又是同一规格的炉床,导致大块煤燃烧不完全,造成炉渣含生炭多;块状不匀也使炉内阻力加大,容易产生误操作。现在将3种不同规格的煤块分别入炉,使每座造气炉内的原料煤保证颗粒度均匀,燃烧更加完全,转化效果也更理想。现在炉渣含炭量已由技改前的15%降至7.5%,全年节约原料煤近8850吨。
据了解,恒盛公司通过实施以降耗为目的的造气系统综合技术改造,目前甲醇原料煤单耗已由原先的1350千克下降至1200~1250千克,达到行业较好水平。低成本优势增加了产品的竞争力,即使现在行情低迷,但公司的尿素、甲醇等产品仍能保持盈利。他们表示,未来还将进一步在降低煤耗、提高原料利用率方面下功夫,巩固自己的优势地位。